巴陵石化合成橡胶事业部强化质量攻关,今年前9个月,热塑橡胶SBS、SIS、SEBS的正品率同比提升,客户的满意度提高,提质挖潜增值超过350万元。
热塑橡胶系列产品生产工艺复杂,用户对产品质量要求苛刻。针对产品易发生色变、结块等行业问题,巴陵石化合成橡胶事业部借助持续改进工作平台,定向攻关。
针对产品色变问题,他们注重标准和技改优化“双管齐下”,将“黄色指数”等客户重点关注的检测指标纳入产品标准,并通过应用新调节剂、改进工艺等近10项综合措施,取得明显改观。针对产品结块问题,该事业部进行系统分析,梳理结块根源,力求治标更治本。通过使用新开发的抗粘剂,改造SEBS车间抗粘剂加料系统等,基本解决了抗粘剂加入不均导致结块的情形;通过摸索每条生产线不同牌号对应模板型号,做到专线专开,确保同一牌号切粒稳定;对后处理设备切刀室轴承座进行优化改造,解决了“坨坨胶”问题。
为确保不同批次产品的稳定性,该事业部通过严格限制主要物料加料误差、控制溶剂精制塔系工艺条件、聚合加氢实施标准化操作等措施,修改SEBS生产标准,将关键质量控制指标甲苯溶液粘度指标范围大幅缩小,产品批次间的稳定性得到提升。截至9月份,该事业部关键牌号产品的质量指标均优化提升,助推增产增销创效。
(彭展 徐亮亮 文新荷)