今年2月中旬,茂名石化通过技术攻关,投用内抛光不锈钢管代替碳钢管,用于顺丁橡胶装置聚合反应釜之间的管线上,解决了该装置聚合釜间管线极易积胶、挂胶影响生产的老问题,取得了显著的使用效果经济效益。据估计,该项技改实施后,一年可创效2652万。
顺丁橡胶装置投料开工以来,由于反应釜之间的连接管线一直采用的是碳钢材质,管线容易腐蚀结垢,使凝胶粘结越积越多,管线可用空间越来越小,导致聚合釜间的压差逐渐增高。而生产操作上要求压差不能超过0.65MPa,所以一般运行六个月就要停车清理釜间管线里的凝胶,成为该装置长周期运行的一个瓶颈,费时费力,严重制约着装置做大做优。
近年来随着顺丁橡胶市场的好转,茂名石化要求做大顺丁橡胶产品产量,因此,解决此问题已迫在眉睫。为此,橡胶车间成立了攻关小组,从解决管线材质上入手。小组成员通过多方查阅资料,深入探讨、研究,借鉴其他兄弟单位的经验,最后决定采用经过特殊处理的内抛光不锈钢管材料代替原碳钢材料,并利用2016年3月检修机会更换了釜间管线。
投用新管线后,效果显著提高,一方面装置反应系统运行周期由原来的6个月,延长至10个月到1年,另一方面装置负荷也由7.5吨/小时提高到8.5吨/小时,为顺丁产量做大做强奠定了坚实的基础。据估计,该项技改实施后,一年可创效2652万。(钟大海 彭雪芹)