“朱主任,S704线的抗粘剂用这么小的一个计量罐,好用吗?”
“应该没问题,S706线也是改的这种计量罐,用了一段时间后,效果还不错,基本上没再出现堵管的情况。”
3月25日,星期六,巴陵石化合成橡胶事业部SBS车间S704工段,一班员工一早接班时,发现S704生产线的抗粘剂计量罐,由一个原本高约3米、直径约0.6米的圆底“大胖子”,“瘦身”成高约2.7米,直径约0.2米的尖底“小瘦子”。
原来,从去年6月份开始,SBS车间后处理各条生产线改换了更环保的新型抗粘剂,但极易沉淀在计量罐底部,导致抗粘剂加入管线被堵塞,出现成品胶加入量不足的情形,有质量投诉风险。对此,车间组织进行优化改造。
新安装的计量罐将罐体高度降低,直径也缩减三分之二,并将相对平坦易沉积的宽平圆底,改为尖细锥形底。同时,还将细小的旧输送管线更换成稍大管径新管线。这样一来,罐体中抗粘剂的沉积物减少,输送量增多,有效降低了堵管的可能性。
为观察新计量罐在S704线的具体使用效果,一班接班后不久,分管后处理生产的车间副任朱立辉,也来到S704工段的岗位上。
面对大家疑惑,朱立辉在操作台前边观察抗粘剂的趋势图,边耐心地向岗位人员讲解新计量罐的原理和优点。经过一个班的使用和观察,S704线当班产量37.4吨,没有发生一次抗粘剂管线被堵情形。大家的疑虑也烟消云散。
“一个班过去,还没看到同事们跑出去调过一次抗粘剂加入,比改造前频繁调整轻松多了。”当班女工周静说。
“这一新型计量罐,是车间组织技术人员进行论证和试验后设计而成的,投用后既能降低岗位人员的劳动强度,也将切实保证成品胶的质量。”朱立辉说,“下一步请大家观察运行情况,为今后持续改进提建议。”