巴陵石化橡胶部“三级过滤”提升SEBS品质

来源: 作者: 发表时间:2017-09-22

     9月14日,巴陵石化合成橡胶事业部SEBS车间现场,当班员工忙着清理装置的过滤器,并小心翼翼地将崭新的过滤布袋重新装好。“这小小的‘布袋’,是我们提高SEBS产品质量的‘法宝’。”车间副主任付为金说。

    该事业部现有热塑橡胶SEBS年产能近5万吨。近年来,巴陵牌SEBS产品质量持续优化,稳定性大幅提高。但一度有市场应用情况反馈:产品中含有少量凝胶、颗粒杂质等不熔物,容易造成下游制品表面不光滑,亟待改进。

    对此,该事业部去年下半年通过持续改进工作平台,集中技术力量,在SEBS车间试点攻关消除“不熔物”瓶颈问题。经讨论分析,提出并实施“过滤升级”改进措施。他们在脱盐喷胶泵出口增加一组新型过滤器,将SEBS胶液由原来的两级过滤提升至三级过滤。

    实践表明,新型过滤器可有效拦截和滤出混在离心机出口胶液中的细小凝胶、颗粒杂质等不熔物,产品质量得到用户充分认可。

    但在刚投用过程中,滤网容易因流量增加而被冲破。于是,车间生产骨干开展“头脑风暴”,集思广益,历时1个月,定期检查布袋完好情况,密切关注和记录过滤器压力变化,摸索出不同牌号SEBS胶液的使用周期和清理压力,保证布袋完好率100%。

    三级过滤方法实施后,平均约半个月需清理一次过滤器。虽然清理工作量比以往多一倍,但岗位员工勇于承担。

    目前,该事业部SEBS产品“不熔物”现象已基本杜绝,三级过滤对凝胶、颗粒杂质等不熔物的拦截水平从“毫米级”提升到了“微米级”。今年初至9月中旬,巴陵牌SEBS产量逾3.3万吨,产销率100%,成为主要创效产品,没有一起有关“不熔物”的客户质量投诉。该事业部也着手将三级过滤方法在其它热塑橡胶装置上推广应用。(彭展 徐亮亮)