“丁腈反应温度有点高,我们分析一下原因,抓紧调节正常……”见到第十三届全国人大代表郑彩琴时,她头戴红色安全帽,身穿蓝色工服,正在中控室与工友们讨论。在工友眼中,郑彩琴是一位干练、谦和的“邻家大姐”。
参加工作二十年来,她扎根生产一线,从一名普通的技术人员逐步成长为国内丁腈橡胶生产的技术型专家。 “破解关键生产技术难题,推进国产丁腈橡胶绿色发展,让中国橡胶在国际市场中有话语权。”郑彩琴说。
助剂不再受制于人
兰州石化公司1.5万吨/年丁腈橡胶装置生产所需助剂以前全部从国外进口,生产成本居高不下,也造成丁腈橡胶这种国家重要战略物资的生产受制于人。
石化公司集中人力进行助剂国产化技术攻关。郑彩琴作为丁腈橡胶小试装置负责人,持续进行国产助剂和进口助剂的小试替代试验工作。为了能在第一时间调整工艺条件和配方,她加班加点,经常十几个小时坚守在试验现场,一种助剂的成功替代往往需要经过几次甚至几十次的试验才能完成。在她坚持不懈的努力下,装置所用17种助剂已实现了国产化,大幅度降低了生产成本,每年增效达千万元以上。
面对合成橡胶产能过剩和国内市场国际化的环境,作为装置的生产负责人,她和团队深入研究丁腈橡胶新产品的工艺和配方,累计开发出了14种牌号的丁腈软胶,产品实现了系列化。
那年,为军工企业提供产品的丁腈硬胶装置因服役到期停产。为了满足国防军工需要,她经过3年艰苦的技术攻关,通过工艺改造和技术转化,成功地在1.5万吨/年丁腈软胶装置上开发出了3个牌号的硬胶新产品,解决了军工需求。
绿色发展不是梦
“作为人大代表,在履行好代表职责的同时,我始终牢记‘绿水青山就是金山银山’,并体现在实际工作中。”郑彩琴说。
随着欧盟REACH法规的修订,国内丁腈橡胶因个别指标达不到要求,致使下游企业制品的出口受到限制,这对处于困境中的国内橡胶产业非常不利。
郑彩琴和团队成员一起,开启了丁腈橡胶环保化开发的大门,经过成百上千次的试验、筛选、优化,解决了环保型防老剂配置过程出现的稳定性差、产品质量波动以及变色的现象,率先在国内实现了丁腈橡胶的环保化,为国产丁腈橡胶产业在未来国际分工、分层中抢占了发展的“制高点”,取得了中国丁腈橡胶制品进军国际市场的“通行证”。他们先后开发的4个环保型丁腈橡胶产品,经SGS、莱茵等权威部门检测,限制物含量均符合欧盟REACH法规要求,制品远销欧美等国。已生产环保型丁腈橡胶达10万吨,创效上亿元。
为了提高产品质量的稳定性,兰州石化橡胶厂丁腈车间开展了“丁腈橡胶N41E聚合门尼稳定性提升”质量攻关。她和攻关组成员一起排查并筛选影响产品质量的因素,制定消减措施。装置的中控合格率从85%提高至98%,产品的优级品率从80%提高到了100%。郑彩琴总结出的《聚合单元门尼、转化率操作管理规定》,被作为员工的工艺调整指导方案。
进军国际高端产品序列
为了解公司丁腈橡胶产品与国际高端产品之间的差异,她与科研院所人员一起,对兰州石化的丁腈产品和相同牌号的国际高端产品进行链结构、化学组成、加工性能等的对比研究,了解同异性,提出改进优化措施,为产品质量的提升提供技术支持和努力方向。
1.5万吨丁腈软胶装置上生产硬胶时存在一些问题,影响装置稳定运行。郑彩琴在反复测算、试验的基础上,提出了改变聚合加料方式、给搅拌增加变频器等一系列的优化方式,解决了这一技术难题。她还建议厂里采用槽式凝聚替代原管式凝聚的产生工艺,大幅度降低了残次品的产生,将硬胶的产出率由原来的61%提高至98%,得到了公司和厂里的充分肯定。
针对装置腈水提浓后浓度达不到设计要求,影响正常生产的情况,郑彩琴提出了《提浓系统采用两次沉降分离的技术改造》,解决了这一瓶颈问题,取得了年400余万元的经济效益。
目前,国内炼油能力总量虽大,但单体平均规模小,一体化水平相对不高。表现为国内成品油过剩,炼油行业运行指标相对较低,国内炼油产能已经严重过剩,全国炼厂平均开工率与世界平均水平相比仍有较大差距,成品油供大于求。
针对这种现状,郑彩琴作为人大代表,建议相关部门加强炼油行业的总体规划,淘汰落后产能,严控新建炼厂;将产能扩张、投资拉动的粗放型外延发展转向靠结构调整、技术创新、转型升级、效益提升的集约化高质量发展,向大型化、园区化、低碳绿色发展,采用云计算、互联网+、大数据等先进技术打造“智能型炼厂”,保证石油行业整体健康发展,且助力国家“一带一路”倡议的顺利实施